日本无卡码一区二区三区|国产91欧美成人免费观看|国产国产精品一区二区|美女AV一区二区三区

5S/6S管理+TPM管理咨詢(xún)專(zhuān)家

咨詢(xún)熱線(xiàn):
137 5118 4775

當前位置: 主頁(yè) > TPM管理咨詢(xún) >
  • 欄目
  • 我們的優(yōu)勢
  • 專(zhuān)業(yè)+敬業(yè)

               智泰顧問(wèn)均來(lái)自于三星、華為、豐田、松下、富士康等世界著(zhù)名公司,并有20年及30家以上企業(yè)的咨詢(xún)經(jīng)驗及成功案例。他們實(shí)戰經(jīng)驗豐富,有標準、有方法、有案例,經(jīng)過(guò)多年的理論實(shí)踐和智慧累積,深受眾多企業(yè)的認同和信賴(lài),追求與客戶(hù)共贏(yíng)的核心價(jià)值觀(guān)去服務(wù)好每一家客戶(hù)。

  • 手把手咨詢(xún)輔導

             智泰顧問(wèn)以理論+實(shí)踐(手把手咨詢(xún)輔導)為主,以現場(chǎng)三現事實(shí)為依據提出改善建議,以給企業(yè)培養管理及技術(shù)人才為核心而實(shí)行手把手的咨詢(xún)輔導,確保企業(yè)的干部及員工能熟練掌握及推廣咨詢(xún)項目的內容,確保您的企業(yè)在穩健中得到變革與持續發(fā)展。
     

  • 一次咨詢(xún)持續服務(wù)

               智泰咨詢(xún)遵從一次咨詢(xún)后可持續免費疑問(wèn)解答服務(wù)的承諾,我們定期對企業(yè)持續反饋的核心問(wèn)題,組織專(zhuān)家團隊進(jìn)行攻關(guān)并給客戶(hù)提出解決方案,我們有線(xiàn)上線(xiàn)下隨時(shí)的咨詢(xún)回復,確保您的滿(mǎn)意為止。
     

  • 咨詢(xún)性?xún)r(jià)比高

    1.咨詢(xún)費用比同行低30%以上;
    2.咨詢(xún)項目續簽率90%以上;
    3.咨詢(xún)項目100%落地;
    4.咨詢(xún)項目指標100%達成;
    5.一次咨詢(xún)持續服務(wù);
    6.先咨詢(xún)后收費;
    7.現場(chǎng)咨詢(xún)輔導外其它服務(wù)一切免費。
     

  • 優(yōu)秀案例
  • 6S管理咨詢(xún)公司案例_持續改進(jìn)

    深圳智泰下屬6S咨詢(xún)公司在國內對不同行業(yè)推進(jìn)6S管理,98%以上取得非常滿(mǎn)意的效果,智泰專(zhuān)業(yè)團隊三天為企業(yè)打造成功6~8個(gè)標桿車(chē)間。

  • 5S管理咨詢(xún)公司案例_三天打造

    智泰咨詢(xún)下屬的5S管理公司首創(chuàng )的產(chǎn)品三天一標桿,三天一條線(xiàn),三天締造6~8個(gè)標桿車(chē)間,智泰咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)團隊為企業(yè)的5S管理快速打造已形成一套標準化內容。

  • TPM管理咨詢(xún)公司案例_全面改善

    深圳智泰下屬TPM咨詢(xún)公司推進(jìn)的TPM管理不僅僅是設備管理,而是企業(yè)的全面改善,智泰專(zhuān)業(yè)團隊以現場(chǎng)三現為主展開(kāi)企業(yè)的持續改進(jìn),幫助企業(yè)提升管理水平,促進(jìn)企業(yè)可持續發(fā)展,最終達成行

  • TPM管理咨詢(xún)公司案例_設備故障

    智泰咨詢(xún)下屬的TPM咨詢(xún)公司為企業(yè)推進(jìn)的TPM管理活動(dòng)中,為企業(yè)設備故障率下降推進(jìn)了大量的制度及標準,通過(guò)全員消除設備的缺陷并改善及復原,并對設備進(jìn)行部分改良,促進(jìn)設備長(cháng)期穩定運

  • 精益生產(chǎn)咨詢(xún)案例_自動(dòng)檢測生

    世界級制造及精益管理是智泰人一生追求的理想,智泰咨詢(xún)在企業(yè)推進(jìn)精益生產(chǎn)后平均生產(chǎn)效率提升35%以上。

  • 精益生產(chǎn)案例_生產(chǎn)效率提升

    在精益生產(chǎn)中車(chē)間經(jīng)常要改進(jìn)的內容是生產(chǎn)線(xiàn)上的生產(chǎn)平衡率問(wèn)題,目前國內加工型企業(yè)的生產(chǎn)平衡率只有65%左右,智泰專(zhuān)業(yè)團隊在企業(yè)推進(jìn)生產(chǎn)平衡率平均提升到85%以上。

  • 聯(lián)系方式
  • 咨詢(xún)熱線(xiàn):137 5118 4775
    傳真號碼:
    郵箱地址:3127604556@qq.com


現場(chǎng)問(wèn)題8D改善法

現場(chǎng)問(wèn)題8D改善法

時(shí)間:2023-12-13 21:53來(lái)源:原創(chuàng ) 作者:智泰咨詢(xún) 點(diǎn)擊:
企業(yè)針對現場(chǎng)的問(wèn)題解決一般是召集相關(guān)人員開(kāi)會(huì ),采用拍腦袋的方法去處理,結果是問(wèn)題解決不好......
8D改善法
      企業(yè)針對現場(chǎng)的問(wèn)題解決一般是召集相關(guān)人員開(kāi)會(huì ),采用拍腦袋的方法去處理,結果是問(wèn)題解決不好,那么先進(jìn)的企業(yè)對于現場(chǎng)存在的問(wèn)題,大多使用一種叫做8D改善法的工具去分析和改善,問(wèn)題解決非常好。8D改善法作為一個(gè)解決問(wèn)題的工具或方法,已廣泛應用于汽車(chē)制造行業(yè),取得了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。本文在介紹8D改善法基本概念的基礎上,引用實(shí)際案例對8D改善法的具體操作方法、步驟進(jìn)行了詳盡描述。
一、8D改善法的起源和概念
8D是8 Disciplines的英文縮寫(xiě),又稱(chēng)團隊導向的問(wèn)題解決法、8D問(wèn)題求解法,是美國福特汽車(chē)公司處理問(wèn)題的一種方法。8D改善法使用描述、格式化、分析、量化等工具,提供徹底解決問(wèn)題的指引,是用來(lái)分析問(wèn)題的根本原因并解決問(wèn)題的系統方法,它提供了一套符合邏輯的解決問(wèn)題方法。
二、8D改善法的工作步驟
8D改善法的8條準則或稱(chēng)8個(gè)工作步驟,是一個(gè)固定的標準化問(wèn)題解決步驟:
1D. 成立改善小組:成員來(lái)自與該問(wèn)題相關(guān)領(lǐng)域或問(wèn)題發(fā)生單位的專(zhuān)家或業(yè)務(wù)執行者,通常是跨功能性的,團隊成員擔當的責任與角色或彼此間的分工方式也需清楚說(shuō)明。
2D. 描述問(wèn)題:將問(wèn)題盡可能量化而清楚地表達,詳細說(shuō)明何時(shí)、何地、發(fā)生了什么事、嚴重程度、目前狀態(tài)、如何緊急處理、以及展示照片和收集到的證物。
3D. 實(shí)施及確認暫時(shí)性的對策:若真正原因還未找到,為避免問(wèn)題擴大或持續惡化,需采取臨時(shí)對策,立即實(shí)施短期行動(dòng)。
4D. 原因分析及驗證真因:將收集到的資料進(jìn)行比較分析(常采用因果分析圖),分析有何差異和改變,識別可能的原因,測驗每一個(gè)原因,以找出最可能的原因,并予以證實(shí)。
5D. 選定及確認長(cháng)期改善行動(dòng)對策:針對已確認的根本原因制訂永久性的改善對策,改善對策應能通過(guò)系統化的方式將真正原因加以防止,避免類(lèi)似問(wèn)題再發(fā)生。
6D. 改善問(wèn)題并確認最終效果:改善行動(dòng)措施應包括執行與完成的時(shí)程表,實(shí)施改善后的結果與成效需要驗證。
7D. 預防再發(fā)生及標準化:確保問(wèn)題不會(huì )再次發(fā)生的后續行動(dòng)方案,如人員教育訓練、改善案例分享、作業(yè)標準化、分享知識和經(jīng)驗等。
8D. 肯定小組貢獻:若上述步驟完成后問(wèn)題已改善,肯定小組及個(gè)人努力,并加以祝賀。
三、實(shí)例分析
某空調公司裝配生產(chǎn)線(xiàn)噪音測試房發(fā)生了一起火災事故,事后該公司成立火災事故改善小組,采用8D改善法對造成事故的原因進(jìn)行排查,找出真正的事故原因,制定有效的改善措施杜絕事故再次發(fā)生。以下是詳細的處理過(guò)程:
1.成立改善小組
小組成員和職責表(略)。                  
2.描述問(wèn)題
2009年11月30日下午13∶30,裝配生產(chǎn)E線(xiàn)噪音測試房?jì)蓹z驗員來(lái)到工作崗位,開(kāi)啟測試房?jì)瓤照{、測試儀等設備約一分鐘后,發(fā)現空調室內機附近的隔音棉冒煙,兩人沖出測試房。轉瞬間,測試房?jì)鹊碾娫淳€(xiàn)路、空調室內機、隔音棉等相繼著(zhù)火,現場(chǎng)員工迅速將生產(chǎn)線(xiàn)電源關(guān)閉,并用滅火器在10分鐘內將火救熄。由于事故發(fā)現及時(shí)并采取了有效的搶救措施,火災沒(méi)有蔓延到測試房外的其他地方,事故現場(chǎng)的電氣線(xiàn)路、一臺空調室內機、隔音棉和待測試的三臺空調室內機被燒毀,無(wú)人員傷亡,直接經(jīng)濟損失約一萬(wàn)元。
3.實(shí)施及確認暫時(shí)性的對策
在未查明造成事故原因前,關(guān)閉裝配生產(chǎn)E線(xiàn)噪音測試房的電源,停止該工作間的使用和修繕,裝配生產(chǎn)E線(xiàn)其他的設備和設施可繼續運作生產(chǎn),所生產(chǎn)產(chǎn)品的噪音測試工作臨時(shí)移至其他空閑噪音測試房進(jìn)行。
4.原因分析及驗證真因
(1)采用因果分析圖,按人、機、料、法、環(huán)類(lèi)別分別列出導致火災的各種可能原因,見(jiàn)上頁(yè)圖。
(2)列表對可能原因進(jìn)行排查,找出最有可能的幾個(gè)原因,見(jiàn)上表。
通過(guò)比較分析,得到六個(gè)可能造成事故的重要因素:①熒光燈具;②電氣線(xiàn)路老化短路;③電氣線(xiàn)路接駁方法不當;④電線(xiàn)質(zhì)量;⑤電氣線(xiàn)路安裝方法不當;⑥空調安裝方法不當。
(3)重要因素調查論證
①關(guān)于熒光燈具的調查:原熒光燈具不是防爆燈具,有安全隱患,但事故現場(chǎng)的熒光燈具及其周邊沒(méi)有著(zhù)火痕跡。故判定不是起火的原因,可排除。
②關(guān)于電氣線(xiàn)路老化短路的調查:該線(xiàn)路于2007年10月接駁安裝,2008年9月曾經(jīng)作過(guò)調整,主線(xiàn)路負荷較輕(10安左右),不至于老化如此快。故判定此不是起火的原因,可排除。
③關(guān)于電線(xiàn)材質(zhì)量的調查:A.所用銅線(xiàn)極易折斷,斷口截面觀(guān)察到有白點(diǎn)或黑點(diǎn),線(xiàn)材雜質(zhì)含量高;B.仔細檢查發(fā)現線(xiàn)路中間有打火(電弧放電)斷點(diǎn),斷點(diǎn)有電弧形成的圓頭。故判定此是起火的直接原因。                                          
④關(guān)于電氣線(xiàn)路接駁方法不當的調查:電線(xiàn)接頭未進(jìn)行焊接,也不采用輔助插接零件(如接線(xiàn)排、接線(xiàn)耳),極易松脫導致接觸不良而造成接點(diǎn)打火(電弧放電),但仔細檢查各接頭卻未見(jiàn)有接頭松脫,膠布包裹扎實(shí)。故判定不是起火的原因,可排除。
⑤關(guān)于電氣線(xiàn)路安裝方法不當的調查:線(xiàn)路分支沒(méi)有使用分線(xiàn)盒,中間接頭大都采用直接開(kāi)線(xiàn)接駁,容易松脫導致接觸不良而造成接點(diǎn)打火(電弧放電),但仔細檢查各接頭卻未見(jiàn)有接頭松脫,膠布包裹扎實(shí)。故判定此不是起火的原因,可排除。
⑥關(guān)于空調安裝方法不當的調查:現場(chǎng)發(fā)現空調室內機緊貼隔音材料安裝,空調散熱不良,但由于起火的最早位置不是空調室內機。故判定不是起火的原因,可排除。
通過(guò)以上的調查論證,確定電線(xiàn)質(zhì)量差是造成這次事故的根本原因。由于電線(xiàn)質(zhì)量差,安裝使用的電線(xiàn)局部斷裂甚至完全斷裂,造成接觸不良引起電弧放電,產(chǎn)生電火花,而電火花的溫度高達3000℃以上,從而迅速點(diǎn)燃隔音棉。
5.選定及確認長(cháng)期改善行動(dòng)對策
根據上述分析,針對六大火災重要因素確定改善行動(dòng)對策:①使用符合國家標準的電線(xiàn)更新裝配生產(chǎn)E線(xiàn)噪音測試房的電氣線(xiàn)路;②按有關(guān)規范和標準重新布局、安裝電氣線(xiàn)路,增加分線(xiàn)盒;③用鍍鋅鋼管作電線(xiàn)套管和使用帶金屬底盒的插座和開(kāi)關(guān)盒,有效保護電線(xiàn),杜絕電線(xiàn)起火;④用金屬支架將空調室內機與隔音棉分開(kāi),改善空調電器散熱;⑤將原普通熒光燈具更換為防爆燈具。
6.改善問(wèn)題并確認最終效果
根據上述確定的改善行動(dòng)對策,組織開(kāi)展對裝配生產(chǎn)E線(xiàn)噪音測試房的修復改善措施。該測試房修復改善、投入使用后,每日分五次定期由專(zhuān)人進(jìn)行檢查,檢查內容包括總用電功率、電流和電氣線(xiàn)路套管的溫度、空調散熱溫度以及室內溫度等。觀(guān)察一個(gè)月的測試數據,所有測試數據正常穩定、無(wú)異常,確認本次事故原因分析和所采取的行動(dòng)方案是正確的,進(jìn)一步的確認有待日后更長(cháng)時(shí)間的驗證。
7. 預防再發(fā)生及標準化 
① 按照裝配生產(chǎn)E線(xiàn)噪音測試房的修復改善標準,對公司內所有的其余11條生產(chǎn)線(xiàn)的噪音測試房進(jìn)行改造更新,一個(gè)月內完成。
② 責任到人,對公司內所有的電氣線(xiàn)路系統進(jìn)行一次全面的排查,消除火災、安全隱患,一個(gè)月內完成。
③ 以后凡涉及到電氣安裝的,操作人員必須有上崗證,操作要嚴格按照有關(guān)標準、規范執行;在工程項目驗收時(shí)電氣線(xiàn)路系統作為重點(diǎn)必查項目。
④ 每半年定期對公司內所有的電氣線(xiàn)路系統進(jìn)行一次火災、安全檢查,防患于未然。
⑤ 以上③④項內容,在公司相關(guān)程序文件上作出增改,成為公司的常規制度。
8.肯定小組貢獻
一年多來(lái),該公司沒(méi)有因電氣線(xiàn)路系統問(wèn)題發(fā)生一起火災、安全事故。在2010年年終總結表彰大會(huì )上,公司管理層肯定了改善小組的工作方法和取得的成績(jì),對改善小組進(jìn)行了精神和物質(zhì)的獎勵,并指定8D改善法作為今后公司分析解決問(wèn)題的基本方法。

西蒙認為,“問(wèn)題是這樣一種情景,個(gè)體想要做某件事,但不能馬上知道對這件事所采取的一系列行動(dòng),就構成問(wèn)題。”簡(jiǎn)言之,問(wèn)題是個(gè)體未能直接達到目標所處的情景。
他還提出了“問(wèn)題空間”的概念。問(wèn)題空間包括呈現的問(wèn)題的起始狀態(tài)、要達到的目標狀態(tài)、問(wèn)題在解決過(guò)程中的各種可能的中間狀態(tài)(想象的或經(jīng)驗的)、可以使用的算子(操作),也包括與問(wèn)題情境有關(guān)的“約束”,如關(guān)于不可以做什么的限制及客體或客體特征的結合方式的限制。由此可見(jiàn),問(wèn)題空間是由所要解決的有關(guān)問(wèn)題的一切可能的認識狀態(tài)構成的。
“問(wèn)題空間”分為三種狀態(tài):
(1)初始狀態(tài):個(gè)體經(jīng)驗、已有的有關(guān)條件等。
(2)目標狀態(tài):期待獲得的結果。
(3)達標通路:由初始狀態(tài)如何轉化到目標狀態(tài)的過(guò)程。
問(wèn)題空間會(huì )隨著(zhù)問(wèn)題解決的進(jìn)程而逐漸得到豐富和擴展。而且,在解決某一特定問(wèn)題時(shí),不同個(gè)體的問(wèn)題空間可能是有差別的,尤其是對那些規定不良的問(wèn)題,問(wèn)題空間的差異較為明顯。問(wèn)題解決的信息加工理論認為,一個(gè)人對問(wèn)題的解決過(guò)程,就是穿越其問(wèn)題空間搜索一條通往問(wèn)題目標狀態(tài)的路徑。
(責任編輯:智泰咨詢(xún))